苏联潜艇全记录(1974年中情局深海打捞苏联潜艇)(1)

1968年3月,苏联海军一艘载有三枚核导弹的潜艇K-129因为事故沉没在北太平洋。因为不知道沉没的确切位置,苏联海军尝试搜救无果,并就此放弃。但是美国人动起了脑筋,CIA想尽一切办法,要从5000米深的海底把这艘潜艇打捞上来。这就是冷战史上奇迹工程的故事。

之前篇章:

中情局认定的“冷战中的工程奇迹”,K-129的故事

中情局的“冷战中的工程奇迹”,K-129的故事【二】

中情局深海打捞苏联潜艇,冷战中的奇迹工程【连载3】

中情局深海打捞苏联潜艇,冷战中的奇迹工程【连载4】

中情局深海打捞苏联潜艇,冷战中的奇迹工程「连载5」

1974年中情局深海打捞苏联潜艇,冷战中的奇迹工程「连载6」

美国人不知道的是,在苏联太平洋舰队的司令部,海军上将Anatoliy Shtyrov正负责监视所有的美军舰船。1970年,Glomar II在K-129沉默海域的考察行动已经引起了他的怀疑。所以在Chazhma报告了情况之后,他高度怀疑这是伪装成民用船只的特种任务船只,立刻命令Chazhma号前去仔细观察。

在仔细检查了HGE的情况之后,Chazhma号的舰长确认,这百分百是在执行海底矿产开采任务。而且,Chazhma本来是执行“联盟”号宇宙飞船相关任务的,此时油料已经不多。所以,Chazhma向司令部做完汇报,就掉转船头回家了。

7月19日和7月20日,天气相对平静,HGE开始再一次释放CV。7月19日已经是任务开始的第30天,时间远远超出了预期。任务进度总是不让人满意,踉踉跄跄,有时候是走两步退一步,有时候是走一步退两步。在这些天里,所有人都在连轴转,目前还没有取得任何实质性进展,大家都有点焦躁。CV下沉之后与钢杆对接的过程尤其让人烦恼,从纸上看它很简单,顺理成章就可以完成。但CV有2000吨重,53.9米长,要准确与直径不到40公分的钢杆对接,不能有分毫偏差,其实是对耐心的极大考验。

苏联潜艇全记录(1974年中情局深海打捞苏联潜艇)(2)

CV完成对接之后的效果图,注意是硬连接 来源:David Sharp

不过到了7月20日夜里,对接终于完成,CV下沉到海面以下约40米深度,只等与对接滑轨脱钩了。7月21日早晨1点34分,在忍受着巨大的噪音与整套设备搏斗了大半天之后,整个释放过程终于结束。现在要做的简单多了,只需要不断连接钢杆,把CV送入海底。

7月21日,简单的任务也迎来了意想不到的挑战。按照设计,CV在海底作业需要极强的功率,一定不可能由CV自己提供,所以应当有动力电缆与HGE相连。在CV下沉的过程中,钢杆和动力电缆同步释放。但是因为项目时间紧急,动力电缆的自动释放装置根本来不及完整测试。实际作业时才发现,在当时海况下,动力电缆的释放根本无法与钢杆的释放协调进行。不得已,只能采用人工方式,不断派出潜水员,每多接一节钢杆就需要以人工来整理动力电缆。这样的效率可想而知很低,但它能确保任务在不断推进。到这天晚上,CV已经到达了海面以下1000米,距离海底的距离还剩下4000米。

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584节钢杆准备装船之前的照片 来源:David Sharp

7月22日和23日的计划是继续装备钢杆。按照设计,抓起一根钢杆,通过传送轨道上传上作业加班,垂直吊起来,与已经下放的钢杆对接,这应当是一气呵成的四步。但是实际到海面上操作才发现,每一步都充满了挑战,设想的全自动流程根本走不通,整个过程都离不开人手调整。本来,在海面上拼接起584节钢杆也是非常有挑战性的工作,正常情况下应当反复论证和测试。但是项目时间实在太紧张了,根本来不及做太多测试,只能调集最优秀的工程师随船出海,现场解决问题。

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钢杆作业片段,可以看到钢杆是中空的 来源:David Sharp

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钢杆作业片段

到23日夜,CV的深度到达了大约2000米。这可不是一个让人满意的速度,平均起来,每分钟只能下沉0.6米左右。前面还有3000米,起码还有三天。

也是在7月23日,早上4点08分,雷达发现不明船只靠近。到8点50分,目视发现不明船只是苏联拖网渔船SB-10号。之前说过,苏联人没有那么雄厚的资本,所以大量的情报收集工作都是靠“拖网渔船”来完成的。这一次,苏联人玩的还是老一套,除了从几十米的位置上近距离观察,SB-10再次占据了洋流下方,尝试收集HGE的垃圾,从中挖掘出有价值的信息。(补充说明:在20世纪70年代,环保意识远没有今天这样强烈,当时船只在海上是可以随便丢垃圾的,如今已经不行了)。

当然美国人也不是没有办法,他们之前已经被再三警告过,不要在垃圾里留任何有价值的信息。现在,被惹恼的船员干脆给垃圾袋充上乙炔,导致浮力大增,在海面上四处漂散。苏联人为了打捞这些垃圾袋,可是很费了一番工夫。

7月24日,之前状况百出的重量补偿装置又出了大麻烦。按照设计,为了保持稳定,提升力高达一万吨的起吊装置是“悬浮”在船身上的,靠144个充了压缩空气的汽缸来减震。但是在这一天,后部的一个汽缸发生了严重的泄漏。一旦汽缸不能协调工作,起吊装置就无法保持稳定。如果起吊装置是歪斜的,钢杆就不能保持垂直,而可能弯曲,甚至导致翻船。无论出现哪种情况,都不但意味着任务失败,更可能带来巨大的风险。所以,钢杆作业必须立刻中止。

苏联潜艇全记录(1974年中情局深海打捞苏联潜艇)(6)

为了保持稳定,整个起吊装置是“浮”在船身上的

鉴于情况紧张,任务负责人当即命令所有船员离开甲板,只留下需要的工程师在现场解决问题。这些工程师也不负众望,两小时之后拿出了解决方案:既然只有一个汽缸出了问题,重要的是保持作业平台不能倾斜,那么索性把所有汽缸都降低下来对齐,然后锁死,这样起码可以保持水平。只是这样一来,锁死的“减震装置”就不能减震了,不过考虑到未来几天的海况,这个风险还可以承受。

在SB-10的不断干扰中,钢杆作业继续进行。到这天夜里,CV已经到达海面以下3600米的深度,看起来,已经胜利在望了。

7月25日,SB-10的干扰越来越大胆。HGE的船员甚至可以看到,SB-10上载有女人——几十天来,他们从来没有遇到过女性,唯一的消遣是船上专门装备的影音室,CIA搞来了多部好莱坞影片,尤其是当时最新的《深喉》,但大家也只能翻来覆去地看这些片。

苏联潜艇全记录(1974年中情局深海打捞苏联潜艇)(7)

苏联拖网渔船SB-10 来源:David Sharp

然而,几十天来第一次遇到女性的兴奋瞬间就被愤怒所掩盖了。尽管之前美国和苏联已经达成了协议,在高风险海域双方可以有摩擦,但都不要越界,可是面对SB-10一次又一次的近距离挑衅,现场行动的副总指挥,退役海军军官Fred Traner再也忍不住了,他操起大功率探照灯照向近在咫尺的SB-10。这种明显出格的行为产生了直接的效果,苏联人很快离开了HGE。

但是,此举让船长Tom Gresham异常愤怒,航海经验丰富的他已经屡次警告过Traner,不要刺激苏联人。在海上,船长的命令就是法律,他当即命令Gresham离开舰桥,再不许上来,无论Traner怎么道歉和解释都没有用。而且Gresham的经验是有价值的,他的判断也是对的,当SB-10再次靠近时,苏联人的动作比之前更激烈了。

7月26日又出现了状况。一块30吨重的配重从作业平台跌到了主甲板上,所幸没有人受伤。如果没有配重,钢杆的起吊、传输作业中的各种震动都会传递到已经装配好的起重钢杆上。不过还好,按照仪表显示,起重钢杆受力是10公斤每平方厘米左右,考虑到设计标准是12公斤每平方厘米,危险还在可控范围之内,于是大家安心等待,直到配重设备修复完成。

7月27日,因为减震器失去了作用,起重系统装备的48台液压泵在持续高压和震动的环境中工作,其中一台炸裂了,液压油喷得到处都是。所幸,因为泵房的安全防护到位,没有人员受伤。大家手忙脚乱,花了好几个小时,终于完成了零件更换,修好了液压泵了。尽管此时CV已经距离海底只有大约300米了,可惜此时天公不作美,风浪再次变大,因为现在减震器已经失去作用了,谁也不敢继续钢杆作业。不过好消息是,根据海军的天气预报,最坏的天气已经过去,之后只会一天比一天好。

7月28日凌晨3点,船上的所有人都被一声巨响惊醒了。来不及等天亮再检查,工程师们赶紧跑上甲板,沮丧地发现又是减震系统出了问题。因为液压泵工作不协调,整个减震系统后部远远高于前部,巨大的滚柱轴承已经卡死,并出现变形的迹象。这可不是什么好征兆,它意味着所有的震动全部由钢杆吸收,再没有任何缓冲。从仪表看,目前钢杆上的张力已经达到了9.8吨/平方厘米,根据设计规范,钢杆的屈服强度是1.05吨/平方厘米,断裂强度是1.19吨/平方厘米。不夸张说,整套系统已经岌岌可危了。

Global Marine的工程师仔细研究问题之后想出了一个办法。取消原有减震系统的自动运作模式,改用全人工操作。派人守住每一台液压泵,盯住它们的活塞高度,时刻通报,时刻人工调整,确保所有的液压泵能协调工作。让人意外的是,洛克希德的技术员和工程师自告奋勇接下了这个任务。经验丰富的电子工程师Wayne Ellingson冒着巨大的危险径直来到液压泵下方,每30秒通报一次活塞高度。洛克希德工程师的勇气让人敬佩,但是他们心里或许也在思量,当初放弃北加州温暖舒适的工作环境,跑到海上来受罪,是不是正确的选择?

这天晚些时候,减震系统问题频出的根源找到了。为了保持汽缸协同工作,每台液压泵的活塞上都有钢丝连到电位计,这样电位计就可以获得活塞的高度,再由控制系统统一协调。可是现在后方液压泵的钢丝断了,上面没有任何张力,电位计的读数显示活塞位置过低,控制系统于是持续向后端液压泵注入液压油,终于导致后端液压泵的故障。

一旦搞清楚了,这种问题看起来就很低级,原因也很让人无语——钢丝的设计寿命是5000次张弛,测试时只检查了功能,却没有检查寿命。按照现场工程师的说法,用初等数学就知道5000次张弛肯定是不够的。但是,高科技有时候就是会在初等数学的问题上出岔子。

因为减震系统的严重故障,整个7月28日,CV只下放了100米。不过,胜利看起来就在眼前了。

7月29日,在彻夜奋战之后,减震系统又可以发挥作用了,钢杆作业继续。CV距离K-129的残骸只有几十米的距离了,不只是通过声纳,甚至通过视频画面,也可以看到K-129静静躺在海底的样子了。不过另一方面,雷达发现,之前离开的SB-10拖网渔船又回来了,在HGE不远的地方,它悄悄地停着。

7月30日,最激动人心的时刻就要到来了。

CV的操作员Hank Van Calcar发现,之前的测量堪称无比精确,K-129的残骸与他曾经在模拟器上演练过无数次的情况一模一样。不过他很快发现异常——在K-129的甲板上有一只锤子,那是海船上常用的工具,但绝不可能出现在K-129上。

这是怎么回事?大家反复比对之前的勘测资料,都没有这只锤子。那么,它是从哪里来的?最终答案来自Global Marine的一名工程师,他记得前些天自己在加班忙碌时,手上有个锤子掉落入海,恰恰就是这只。锤子掉入五千米的海底,正好落在K-129的甲板上,这真是再凑巧也没有了。

这一天,SB-10露面了,屡次冲到距离HGE几十米的地方。此时的HGE正处在最关键的阶段,不能有任何激动,也不能有任何挑衅。

7月31日,开始CV作业,准备抓起潜艇。

按照设计,长53.9米,宽17.6米,高16.4米高,全重2200吨的CV,身上有多个推进器,提供了精确控制功能,作业时的位置可以精确到0.3米,角度可以精确到0.5度。而且,为了防止推进器运转时搅动海底的泥沙,CV还配备了高精度声呐,确保在视频看不到的情况下也可以作业。

操作员惊喜地发现,推进器转动之后,海底的情况依然无比清楚。换句话说,此处的海底坚硬无比,没有泥沙。三年多前Glomar II在勘测时,唯一的遗憾就是海底采样的设备丢失了,于是大家只能推测海床的构成,照此制作打捞计划。如今,这个结果出乎了所有人的意料,大家不必担心必须花上几个甚至十几个小时,等待泥沙全部沉淀之后再进行精确作业了。

到早上9点,CV已经与潜艇的轴线对齐。按照设计,CV只需要与潜艇的轴线对齐,抓起上翘的艇艏部分即可开始起浮。之前CIA已经做过分析,沉没在海底的潜艇就好像一头扎进泥里的火柴棍,如果从中间抓起,两头都会受力,抓住高的那一端慢慢抽出来才是最安全的做法。

轴线对齐之后,CV两端的四条支撑腿也接触到了海底。注意,此时CV并不是靠支撑腿“站”在海底,而只是“吊”在那里,支撑腿并没有承载CV的全部重量。如果你仔细观察CV就会发现,捕捞爪比支撑腿要长,所以下一步就是把捕捞爪伸到潜艇下方,“挖”它出来。

苏联潜艇全记录(1974年中情局深海打捞苏联潜艇)(8)

CV的电脑还原图 来源:David Sharp

苏联潜艇全记录(1974年中情局深海打捞苏联潜艇)(9)

CV作业效果图,但有两处错误:真实的CV短很多,潜艇也没有完全埋入海底

坚硬的海底提供了良好的能见度,但也带来了意想不到的问题。按照设想,捕捞爪插进泥沙完成合拢即可。但是现在,捕捞爪迟迟不能插进海底,即便海面上的操作人员三番五次给钢杆“减负”,让CV的重量更多传递到海底,捕捞爪仍然纹丝不动。所有人都焦急万分,但又无可奈何,毕竟谁都没想过会出现这种问题,没有任何应急预案。唯一的解决办法是不断减轻母船上承载的CV重量,让CV更多负担自身的重量。在释放了接近2300吨的重力之后,捕捞爪终于开始插入海床。到8个捕捞爪全部准确就位,时间已经过去了10小时。

这时候已经有若干让人担心的迹象。CV上的一些液压机构已经有泄漏的迹象,大概是强力插入海底时造成的破损。同时,好几个捕捞爪的应力测量仪也损坏了,不知道捕捞爪的具体情况如何。这种情况实在让人费解,因为之前已经用氦气做过密封测试,这些测量仪应当是可靠的。不过,好在视频监控信号一直正常,可以通过屏幕看到海底的情况,这是最让人放心的了。

下一步就是准备起浮了。起浮分为两步:抬起和回收。抬起阶段,由CV两端的四条支撑腿同时伸展,提供上抬的力量。一旦潜艇摆脱了惯性,四条支撑腿则脱离CV,由“瘦身”之后的CV抱住潜艇回收到母船——因为是在环境恶劣的深海作业,CV本身是没有动力的,全部靠母船HGE来提供,CV的液压系统也是由母船抽取浅层海水并加压,通过连接母船和CV的“钢杆”(其实是钢管)传递下去。同时,母船也要进入“CV对接/释放”状态,把两条高耸的对接滑轨深入水面,以降低重心。

起浮作业的开头很好,就像教科书一样顺利。就在抬起行将完成,CV准备与支撑腿分离的时候,母船上的重量补偿装置再次歇菜了。这一次意外不仅让起浮作业暂停,也让所有工程师心惊肉跳,这种“中间状态”是谁也没想过的。CV抱着潜艇慢慢“沉”回了海底。

糟糕的是,支撑腿设计时只考虑过伸展,为CV和潜艇提供抬升力,现在却要反其道而行之,在负重状态下压缩,这种设计时没有考虑的操作到底会不会引起故障,谁也没有把握。而且,此时八个捕捞爪已经合拢抱住潜艇,就好像人的手指已经并拢抓起了重物,当然失去了灵活运动的能力。

在海面上紧张维修的时间里,海底下唯一能做的就是分散重量,由HGE的起重平台提供部分拉力,由CV的机械腿承担一些重力——虽然这是违反操作规程的。就在如此操作接近结束的时候,海底下一阵巨大的震动通过钢杆传到HGE,把所有人都吓了一跳。视频观察发现潜艇已经翻转,指挥塔部分转到了下方,幸好还在CV的“怀抱”之中。CV的捕捞爪应当也有损伤,但因为应力传感器的故障,大家只能通过视频画面观察,看不清具体情况。

到这天午夜,起浮作业已经暂停了超过5小时,抢修还在继续。海面上,SB-10仍然在无休止骚扰HGE。此时HGE处在最脆弱的阶段,不能做任何反击,只能通过无线电告知“遇到机械故障”,但俄国人并不理会。

8月1日下午,重量补偿系统终于抢修完毕,起浮作业可以恢复了。虽然CV大概有损伤,但谁也不知道具体是什么情况,大家能做的只有继续按预定计划办,一切都要等CV和潜艇浮出水面才能见分晓。

今天的运气仍然不算太好,四条支撑腿中的一条发生了故障,无法伸展。还好洛克希德的一名工程师Larry Musselman迅速诊断出问题所在,切换到冗余的液压通路,解决了问题。几个小时之后,起浮的第一步终于完成,海底只剩下孤零零的四条支撑腿,CV已经抱着潜艇在上升了。

8月2日,CV已经上升了接近1000米。现在看来,进度已经远远落后于预期了。按照原计划,7月4日赶到作业地点之后,只要6天就能完成任务:一天用来放下定位信标,两天用来放下CV,一天海底作业,两天收回CV,在7月10日就可以往回赶。现在看来,当初的计划实在是太乐观了。

接下来的两天,8月3日和4日是继续回收作业,之前重量补偿系统的数次故障已经让所有人小心翼翼:任务的成功和失败就在一线之间。不过紧张归紧张,大家还是信心满满的。最复杂最关键的环节已经过去,下面要做的就是按部就班,把CV和潜艇回收到母船了,如果一切顺利,过几天就可以大功告成了。

8月4日上午9点刚过,HGE的所有人都感到一次震动,不重,但一定有什么事情发生了。大家都放下手上的事情,跑去操作室检查情况,但是监视器、测量仪的读数看起来都正常。难道是状况百出的重量补偿装置又抛锚了吗?仔细检查发现,它的运转一切正常,只是负载似乎降低了很多——难道,起浮的重量忽然掉下去一大截?

CV操作室里的人看起来很镇静,从视频画面来看,CV和潜艇一切正常。再仔细检查才发现,安装在CV主梁上的声呐结果显示,部分目标物已经丢失。这是怎么回事?

原来为了节省带宽,减轻设备压力,根据设计,CV回收阶段一切已经进入按部就班的状态,此时视频画面只保持定期刷新。换句话说,现在视频里看到的还是之前的画面。重启视频监控之后,画面让所有人都吃了一惊:潜艇的一大半已经不见,只能看到艇艏的部分,同时,CV的若干捕捞爪似乎也不见了——因为CV上的许多仪器都出了问题,具体情况还需要等CV回收完成才能看清楚。

但是无论如何,所有人都受到一记重击。回想几年前任务开始的时候,所有人都觉得成功远在天边,在历经了千辛万苦之后,在成功仅在咫尺,成功似乎唾手可得的时候,却突然遭遇这样的意外。这,大概是“功亏一篑”的最生动写照了。

不过情绪沮丧归沮丧,目前最要紧的事情还是继续回收作业,同时向总部通报。任务总指挥Dale Neuwirth立刻向兰利的CIA总部汇报:潜艇的后半部分沉入海底,目前CV距离海面3000米,准备继续回收残余部分。

一小时左右,他们就收到了兰利的回复:“我们不同意你们继续回收作业的计划。希望你们回到海底,捞起丢失的那一部分”。

这个回复让HGE上的人异常为难,Neuwirth把电报交给了负责技术的Dave Sharp,“这封电报还是你来回最合适”。

Sharp写了一封长长的电报,解释为何不能重回海底:海底没有勘探,情况未知;丢失的部分是否仍然是一整块也未知;CV已经损坏,仪表失灵,机械爪断裂;CV上用于抬升的支撑腿也已经留在海底…… 换句话说,这不是决心和态度问题,这是技术问题。

Sharp没有想到的是,等待他的是更严厉的电报:“立刻回到海底,捞起丢失部分。这不是请求,这是命令”。署名是Carl Duckett,CIA里科学和技术方面的总负责人。按照Sharp的说法,Duckett一直是Azorian项目的积极支持者,虽然Duckett的科学知识相比专业技术人员仍然有差距,但这不重要,因为权力在他手里。

在大家茫然不知所措的时候,第三封电报来了:“之前的命令作废,你们应当继续回收作业”。

为什么CIA总部的态度发生了这么重大的变化?任务结束之后,Sharp向总部的各种人了解情况,终于知道了大概。

在收到HGE的第一封电报时,Parangosky当即打电话给Duckett,让他立刻赶到Azorian任务指挥室来。听完汇报的Duckett非常沮丧,毕竟他一直那么积极支持这个项目,所以他强烈要求进行补救。Sharp的解释发来之后,本来已经焦急万分的Duckett更是火上浇油,所以才有“这不是请求,这是命令”。

Parangosky没有直接顶撞Duckett,而是叫来了在后方支持的项目成员Geary Yost,让专业人员Yost来作出解释。在相当长的时间里,Yost只能听任Duckett发泄他的失望和不满,等他说完一段则平静地说上一句:“不行,我们不能这么做,Duckettt”。

两个小时之后,Duckett终于冷静下来。这时候Yost走上前去,画出了CV的结构图,并详细讲解了起浮的过程。终于,Duckett让步了:好吧,你们继续,但是我必须让你们知道,我非常不高兴。

任务开始的时候,Sharp曾经希望所有Yost这样的优秀工程师都会出海,能现场解决问题,而不要蹲守在后方。但是现在,他无比庆幸,后方还有Yost在值班。

未完待续……

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