公司2008年建设的55吨三废混燃锅炉,供水,使用的是2台长沙三昌泵业有限公司生产的DG85-80×9型给水泵,配置为一开一备,初期运行比较平稳,经过十天左右的运行产生噪声和震动,并伴有流量、扬程和效率的降低,由于噪声和震动不断加剧,造成损坏轴承等机械故障采用停机检修更换轴承、叶轮等检修措施,再运行一段时间,重复发生噪声、震动、流量、效率降低、轴承损坏等机械故障两台泵轮换进行检修,影响锅炉正常供水,给锅炉安全运行造成重大隐患,不得不认真从轴承质量、润滑油、零件质量、装配质量、叶轮损坏等方面分析原因,注意到叶轮腐蚀的不均性是导致水泵震动和噪声的主要原因;进一步分析,认为输送的液体是104°的除氧水,不存在腐蚀性介质,腐蚀是怎样产生的呢?参阅了有关技术资料,会同生产厂家技术人员进行分析,根据气蚀理论,结合水泵运行的周期性变化和叶轮腐蚀症状,认为叶轮的腐蚀就是“汽蚀现象”,接下来我们就来聊聊关于离心泵汽蚀的现象及处理方法?以下内容大家不妨参考一二希望能帮到您!

离心泵汽蚀的现象及处理方法(离心泵气蚀的认识与消除)

离心泵汽蚀的现象及处理方法

公司2008年建设的55吨三废混燃锅炉,供水,使用的是2台长沙三昌泵业有限公司生产的DG85-80×9型给水泵,配置为一开一备,初期运行比较平稳,经过十天左右的运行产生噪声和震动,并伴有流量、扬程和效率的降低,由于噪声和震动不断加剧,造成损坏轴承等机械故障。采用停机检修更换轴承、叶轮等检修措施,再运行一段时间,重复发生噪声、震动、流量、效率降低、轴承损坏等机械故障。两台泵轮换进行检修,影响锅炉正常供水,给锅炉安全运行造成重大隐患,不得不认真从轴承质量、润滑油、零件质量、装配质量、叶轮损坏等方面分析原因,注意到叶轮腐蚀的不均性是导致水泵震动和噪声的主要原因;进一步分析,认为输送的液体是104°的除氧水,不存在腐蚀性介质,腐蚀是怎样产生的呢?参阅了有关技术资料,会同生产厂家技术人员进行分析,根据气蚀理论,结合水泵运行的周期性变化和叶轮腐蚀症状,认为叶轮的腐蚀就是“汽蚀现象”。

工程技术人员认识到这一问题后,从气蚀现象的理论入手进行分析,由物理学知道水气液相互转化是水固有的物理特性,由于水在100°条件下转化为气体的临界压力是100Kpa,从水泵吸入水的温度是104°推理知,此温度下的汽化压力就是100Kpa左右,那么如何解决该水泵在104°条件下,水泵叶轮进口处的压力超过100Kpa,就是解决气蚀问题的关键。我们分别采取①将连接水泵进口的除氧器位差,由12米提高16米,水泵进口压力增加40KPa。②叶轮外圆减小5mm水泵扬程降低了100米(采购时水泵扬程选定过高)。③除氧器至水泵进口管道由¢159mm增大到¢325mm,使进口流量增加,流速减慢。④选用2Cr13材料精密铸造叶轮等措施,使汽蚀现象得到了较大程度的缓解。虽然无法测量水泵叶轮进口处附近的实际压力,但我们采取了这些措施后,水泵的运行周期由10天延长到3个月,首先是减少了工人的劳动强度,降低了检修成本,又维护了锅炉的安全运行,由此认为水泵运行过程的汽蚀现象得到了较大程度的缓解。

2012年企业在甲醇装置能量优化项目建设中,工程技术人员由于对水泵气蚀有了新的认识,在水泵选型上充分考虑了供水压力、温度,输出压力、管道阻力等多方面的因素,又一次选择了长沙三昌泵业有限公司生产的ZPDG85-80×7型水泵用于120吨三废混燃锅炉供水,该水泵连续运行5个月几乎无气蚀现象发生。

离心泵气蚀现象的发现历经了半个世纪的历史,经过长期的实践证明,不管人们是否认识,几乎一切与液体有关的水力装置都会发生气蚀,汽蚀现象都会不同程度地影响到设备的正常运行,造成流量、扬程、效率的降低,甚至发生机械事故,因而对汽蚀现象必须予与足够的重视,掌握气蚀现象产生的条件,采取相应的措施避免或减轻气蚀的产生。这就要求工程技术人员在选择水泵时要充分考虑到的影响气蚀因素,避免气蚀现象产生的条件,选择适合工艺条件,而又对气蚀现象不敏感的参数的水泵用于生产,从根本上减轻气蚀对水泵的影响:要求操作人员在生产实践中,知道所输送介质在某一温度条件的临界压力,控制操作过程,适当调整输送介质的温度、压力指标,使其避开产生气蚀的条件,减少气蚀现象的发生;维修人员可以选择抗汽蚀材料的配件,增强离心泵的抗汽蚀能力;技术管理上要根据气蚀现象的案例,有针对性地使有关工程技术、维修、操作等人员明确气蚀现象发生的过程、了解气蚀原理、及其对设备的危害和如何减轻或防止气蚀现象等,只有能够认识这种现象,掌握气蚀原理,采取相应措施, 才能从根本上避免气蚀现象对设备的危害,使设备平稳运行,延长设备运行时间,减轻劳动强度,降低维修成本,为企业增加效益。

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