来源:人民网-吉林频道

近日,从吉林油田开发部门获悉,今年前7个月,吉林油田通过持续深化精细油藏研究、着力推进注水专项治理、加强效益措施挖潜等有效手段,原油自然递减率4.86%,同比减缓0.37%;综合递减1.54%,同比减缓0.73%。

吉林油田深化精益管理(吉林油田深化精益管理)(1)

吉林油田资源条件差,呈现典型的渗透率低、丰度低、单井产量低的特点。资源差的形势难以改变,只有练好内功,深化精益管理研究,抓好开发实践落实,才能真正走通效益发展之路。

吉林油田深化精益管理(吉林油田深化精益管理)(2)

今年以来,吉林油田持续深化精细油藏研究,以重点目标挖潜需求为导向,2022年统筹部署3类22个区块研究工作。围绕储层精细刻画,建立“岩心相——地震相——测井相”为流程的井震结合沉积微相研究模式,创新“垂向分期、侧向划界、立体组合”三步法单砂体构型技术,有效指导新井部署。攻关高精度建模数模一体化技术,实现储层构型嵌入建模及百万节点数值模拟,科学指导各类方案优化调整。创新分层油水动态量化表征技术,升级智能化注采劈分技术,建立分层注入产出与剩余饱和度关系图版,形成不同层位、部位剩余油量化表征模型,落实剩余潜力分类及效益挖潜对策,指导6个区块综合措施挖潜219井次。

抓好精细注水,持续控制自然递减

吉林油田深化精益管理(吉林油田深化精益管理)(3)

井的利用方面,持续完善注采井网,把长停注水井作为不正常井管理,按照“四重新”“六结合”的思路,恢复长停油水井146口,日增注673立方米,日增油38吨。开展井别转换完善井网,打破井网、井排、井别观念,对井况有问题,优选邻井替代转注;对现有井别无法发挥作用的,转换井别挖掘井点潜力,年内实施井别转换52口。

注水调控方面,瞄准不同类型油藏的主要矛盾,加强“注、调、控、引”的调控思路,开展精细注水结构调整,年优化配注方案5200口。规模推广周期注水、细分堵水、长停井利用、换向驱替等低成本水驱技术,实现注水效益最大化。

注水井分注管理方面,由重分注工艺指标向重分注效果效益转变。以“注水全过程低成本运行”为目标,坚持“井筒全通径”分注工艺技术路线,优化注水层段、简化分注工艺,强化水质管理,减少大修井、报废井发生,推进低成本注水开发。今年前7个月,完成各类主干工作量1147井次,超计划12%。注重水质保障和精细有效注水工作,完成注水井调配、洗井、动态监测等辅助工作量2.1万井次,超计划7%。

加强效益措施挖潜,降低综合递减率

吉林油田深化精益管理(吉林油田深化精益管理)(4)

挖潜理念方面,突出措施挖潜与注水结合、井点挖潜与井区提效结合、单一技术与组合技术的结合,实现增产、增效、增储。

技术优化升级方面,精心优化措施结构,保持长效措施增产地位,创新升级转向压裂、干扰压裂、集团压裂等5项技术,增产占比保持在48%以上。定型低成本解堵体系,增产占比控制30%以内。

方案管理方面,切实做好“三项”重点工作,即修订措施选井选层技术手册,规范方案论证流程与参数;常态化开展措施对标,确保效果、效益最优;超前组织方案联审,多专业一体化确保方案质量。今年前7个月,超前储备方案4179口,审查并下达3728口,完成年计划108%。

吉林油田深化精益管理(吉林油田深化精益管理)(5)

同时,为了保障措施效果效益,吉林油田还通过精细措施费用专项管理分单位、分类型、分批次下达费用。加强过程跟踪调整,建立旬、月、季分析制度,针对低效无效井,及时井筒挖潜,及时调整方案思路,及时优化措施结构。落实考核激励政策,通过季度产量考核,年度效果效益总兑现,促进采油单位强化质量管控、措施提效。(来源:吉林油田)

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