三、常见的发动机异响故障及检修方法,下面我们就来聊聊关于发动机异响的故障现象和解决方法?接下来我们就一起去了解一下吧!

发动机异响的故障现象和解决方法(发动机异响故障原因)

发动机异响的故障现象和解决方法

三、常见的发动机异响故障及检修方法

(一)冷敲缸

故障现象

1.低温时有敲击声,发动机温度正常后响声减弱或消失。
2.怠速或低速时,发出清晰有节奏的“嗒嗒”敲击声,转速提高后响声减弱或消失。
3.某缸断火后异响减弱或消失,且火花塞跳火1次发出异响2次。

故障原因

1.活塞与缸壁的配合间隙过大。
2.机油压力过低,缸壁润滑不良。
故障诊断与排除

诊断活塞敲缸故障时,可在发动机缸体中上部辅助听诊。
1.汽将发动机转速控制在异响最明显的范围,查看机油加注口是否冒,烟,排气管是否冒蓝烟,用听诊器在机体上部侧听诊,也可运用螺钉旋具抵触在缸体一侧,将耳朵贴在螺钉旋具的木柄上,听是否有振动敲击声,如果出现上述症状,可确诊为活塞敲缸。
2.逐缸断火试验,若某缸断火后其声响减弱或消失,复火时其声响明显增大1~2声后又恢复原来声响,当发动机温度升高后声响减弱或消失即可确诊为活塞敲缸。
3.加机油试验,拆下待查气缸火花塞,注入少量机油,再重新启动试飞验,如声响消失或明显减弱,但不久又复出,则可确诊为该缸活塞敲缸。
(二)热敲缸

故障现象

1.怠速时发出有规律的“嗒嗒”声,高速时发生“嘎嘎”的连续金属敲击声,并伴有机体抖动现象且温度升高,响声加大。
2.火花塞跳火1次,发响2次,单缸断火声响加大。

故障原因

1.活塞与缸壁配合间隙过小。
2.活塞与活塞销装配过紧,活塞变形或反椭圆形。
3.连杆轴颈与曲轴轴颈不平行。
4.连杆弯曲扭曲或连杆衬套轴向偏斜。
5.活塞环背隙,侧隙过小导致活塞环卡滞。


故障诊断与排除

1.若发动机低温时没有异响,而温度升高后在怠速时出现“嗒嗒”声,并有机体振动现象,且温度越高声响越大,则为活塞变形、活塞环过紧造-成的活塞敲缸。
2.发动机低温时不响,而温度升高后在中高速时发出急剧而有节奏的“嘎嘎”声,单缸断火时,其声响变化不大,则为连杆变形或连杆装配不当造成的活塞敲缸。
3.发动机在热启动后,即敲缸,且单缸断火声响加大,表明该敲缸现象严重,也可能已经产生了拉缸,此时应停机检修,以免造成更为严重的恶性故障。
(三)冷热均敲缸

故障现象

1.发动机低速时有“嗒嗒”的敲击声,转速提高后声响消失或低速时发出有节奏且强弱分明的“杠杠”声响,有时会短暂消失,但很快又复出,转速提高后消失。
2.火花塞跳火1次,发响2次,某缸断火后声响或减弱或反而加大,并由有节奏声响变为连续声响。

故障原因

发动机在冷热态均敲缸,一般是活塞连杆组技术状况恶化所致,主要原因如下:
1.活塞销与连杆小头装配过紧。
2.连杆轴承装配过紧。
3.活塞裙部圆柱度误差过大。

故障诊断与排除

1.逐缸做断火试验,某缸断火后声响减小,但不消失,为该缸连杆与曲轴或活塞销装配过紧所致。
2.断火试验时该缸声响加重,且间断声响变为连续声响,则为活塞磨损变形所致。
3.低速时有“嗒嗒”敲击声,当转速提高后声响消失,则为活塞裙部圆柱度误差过大所致。


(四)曲轴主轴承响

故障现象

1.发动机稳定运转时并无响声,当转速突然变化时,发出沉闷连续的“膛膛”敲击声,转速越高,声响越大,同时伴有机体振动现象。
2.发动机负荷增大时,响声加剧有时上坡加速时,在驾驶室内就可听到沉闷的“WE膛”敲击声。
3.单缸断火时声响变化不大,而相邻2缸断火时声响明显减弱。


故障原因

1.曲轴主轴颈与轴承配合间隙过大。
2.曲轴轴向间隙过大。
3.曲轴轴承盖螺栓松动。
4.润滑不良导致合金烧损脱落。
5.曲轴弯曲。

故障诊断与排除

诊断曲轴轴承响,可在发动机缸体下部及油底壳部位辅助听诊。
1.在发动机低中速状态下抖动节气门,一般由2000r/min急加速至3000r/min发出明显而沉闷的连续敲击声,同时伴随有机体振动现象,则可确定为曲轴主轴承响。
2.进行单缸断火试验,声响变化不大,而相邻2缸断火时,声响明显减弱或消失则为2缸之间的曲轴主轴承响。
3.高速运转发动机,机体振动较大,同时伴有机油压力显著下降,则为曲轴主轴承与轴颈配合间隙过大或轴承合金脱落。
4.异响随温度升高而增大,高速时声响变得杂乱,可能是曲轴弯曲。

(五)连杆轴承响

故障现象

1.比曲轴轴承敲击轻、缓和而短促的“档档”声,怠速时声响较小,中速时较为明显,突然加速时,敲击声随之增大。
2.当发动机负荷增加时,声响随之增大。
3.当发动机温度发生变化时,声响并不变化。
4.断火后声响会明显减弱消失。

故障原因

1.连杆轴承与轴颈磨损过量,导致径向间隙过大。
2.连杆轴承盖的紧固螺栓松动或折断。
3.轴承合金烧毁或脱落。
4.连杆轴颈失圆,使轴颈与轴承之间接触不良。
5.曲轴主油道堵塞或润滑系有故障,造成轴承润滑不良。

诊断与排除

1.变换转速试验。使发动机怠速运转,然后由怠速向低速,由低速向中速,再由中速向高速加大节气门开度进行试验,同时结合逐缸断火法和在加机油口处听诊等方法反复试验。
响声随着转速的升高而增大,抖动节气门时,在加油的瞬间异响突出。响声严重时在任何转速下均可听到,甚至在怠速时也可听到清晰、明显的敲击声。
2.断火试验。在怠速、中速和高速情况下,逐缸反复进行断火试验。如某缸断火后响声明显减弱或消失,在复火的瞬间又能立即出现,则可断定该缸连杆轴承响。
3.听诊。如用听诊器或简易听诊杆触在机体上听诊,往往不易听清楚。但在加机油口处直接倾听,可清楚地听到连杆轴承敲击声。
4.检查机油压力。诊断中要注意检查机油压力。如果响声严重,又伴随机油压力降低,这往往成为区别连杆轴承响与活塞销响、活塞敲缸响的重要依据。
在中、高速运转时做抖动供油拉杆试验,如这时出现坚实有力的敲击声,说明是连杆轴承异响。诊断时可结合从加机油口处听诊、检查机油压力和做单缸断火试验等方法进行。如某缸断油后响声明显减弱或消失,复油后响声又出现,说明燃烧室积碳严重。这不仅会引起爆燃或早燃,而且提高了压缩比,致使发动机过热。

(六)正时齿轮或齿带、链条异响

故障现象

1.声响比较复杂,有时有节奏,有时无节奏,有时间断响,有时又是连续响。
2.发动机怠速运转或转速有变化时,在正时齿轮室盖处发出杂乱而轻微的噪声;转速提高后噪声消失;急减速时,此噪声尾随出现。
3.有的声响不受温度和单缸断火试验的影响:有的声响受温度影响,温度低时无噪声,温度正常后,才出现噪声。
4.有的声响伴随正时齿轮室盖振动,有的声响不伴随振动。

故障原因

1.正时齿轮啮合间隙过大或过小。
2.曲轴和凸轮轴中心线不平行,造成齿轮啮合失常。
3.换曲轴轴承和凸轮轴轴承后,改变了齿轮啮合位置。
4.凸轮轴正时齿轮松动。
5.凸轮轴正时齿轮轮齿折损或齿轮径向破裂。

诊断与排除

1.发动机怠速运转,若发出有节奏的轻微的“嘎啦嘎啦”声;中速时突出,高速时杂乱,用旋具触及正时齿轮盖部位,听诊时声响更明显,则说明是正时齿轮间隙过大。
2.若声响的大小随发动机转速变化,且声响类似于呼啸声,则说明齿轮啮合不良。

3.发动机怠速运转时,发出有节奏的“便硬”声响;发动机转速提高,声响也随之加大,则说明齿轮啮合不均匀。
4.将发动机转速逐渐提高到某一较高转速,若突然发出强烈而杂乱的声响,而急减速时同样会发出一声“嘎”的声响,正时齿轮盖有振动感然后消失,则为凸轮轴正时齿轮松动。
5.车辆大修或更换正时齿轮后出现连续不断的“呜呜”声,发动机转速越高声响越明显,大多是齿轮啮合间隙过小所致。

(七)气门异响

故障现象

1.发动机怠速时,发出有节奏的“嗒嗒”声响。
2.发动机怠速增高,声响也随之增高。中速以上时,声响变得模糊嘈杂。
3.发动机温度变化或断火试验,声响都不随之变化。

故障原因

1.气门杆端和调整螺钉或摇臂磨损或调整不当,使气门间隙过大,导致顶置式气门的摇臂头部与气门端部撞击。
2.凸轮磨损过量,运转中挺柱产生跳动。
3.气门弹簧座脱落。
4.气门导管积碳过多而咬住气门。

诊断与排除

1.在气门室或气门罩侧听察,一声响随发动机转速不同而改变,且高、中、低速时均有异响,同时,发动机温度变化或断火试验时声响并不随之变化,则为气门响。
2.拆下气门室盖或罩,使发动机怠速运转,并将塞尺插入气门端部与挺柱间隙中,逐个试验。当插入某个气门间隙中,声响减弱或消失。若塞尺插入后,声响减轻,但未消失,可用旋具撬住气门杆,声响消失,则为气门间隙过大造成,原因是气门杆导管磨损。

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